高層的頂層電梯起動的時候噪音大誰知道怎麼做隔音處理

2021-03-09 02:39:38 字數 5688 閱讀 7188

1樓:匿名使用者

如果是電梯機房的噪音,裝修門窗隔音效果好的,比如塑鋼窗之類。

如果噪音是電梯執行與導軌摩擦產生的,就投訴到物業,叫電梯維保單位降低或消除噪音,可能是導軌缺油了。

如果是因為共振引起的,那還是安慰你一下吧,習慣了就好!最好是能找到電梯維保員,讓他想想辦法,有可能解決你的問題!

2樓:

**錯誤內容處理方法

er02安全迴路錯誤1、安全迴路斷開

現象1:安全迴路某一開關斷開,請檢查安全迴路的開關。

現象2:衝頂或墩底。

①如頂層或底層的樓間層過高,而上或下的端站安裝距離過小,電梯由於執行中停電等原因造成電梯錯號執行時,遇見強制換速後,換速距離不足會造成電梯執行越位衝頂或墩底(多段時發生)。2米以下梯速時(不含兩米),如項層或底層的樓間距足夠,端站的安裝位置應與多段給定時的最高執行曲線換速距離接近(±0.1米)。

如頂層或底層的樓間距不足,安裝的位置如1.75秒梯速,大於2.5米,小於頂層或底層的樓間距。

注意下端站安裝必須低於第2層的門區位置。上端站必須高於次頂層的門區位置。

②端站安裝位置過小,同時執行過程中,到達頂層或底層門區,兩個門區感應器中有一個感應器經過門區時無訊號,造成多段給定時,換速訊號發晚,而端站安裝位置過後,系統換速後,端站無法改變執行曲線造成越位。調整門區板插入感應器的深度,使門區感應器可靠動作。

③上下端站動作位置錯誤造成執行低速曲線換速位置發晚,從而造成電梯越位,衝至上下極限。上下端站由於長期執行撞擊,使安裝位置偏高,其動作位置晚於原自學習的位置,控制系統遇端站時,校正的刻度與自學習的位置產生偏差,使低速曲線或換速點遲後,造成電梯執行過位。請重新調整端站開關,並進行自學習,使端站動作可靠。

④端站失效,端站開關由於長時間撞擊,位置偏高,不能正常動作。電梯在其他原因造成錯層執行後易造成衝頂、墩底。請檢查端站的安裝。

⑤如電梯衝頂,而故障記錄裡的02故障1的方向為向下時,是由於系統給出向下執行方向,開閘後變頻器不能正常輸出力矩造成電梯上滑衝頂。如變頻器輸出缺相時會發生該現象,檢查缺相原因。

⑥控制系統給出執行方向使能時或開關門動作時,24v電源不穩定,端站或限位訊號誤動作造成錯號,在頂層或底層反向執行,到限位後停車並滑車衝極限。**大開關電源的容量,防止24v電源不穩定。

2、安全故障,安全接觸器觸點狀態與線圈狀態不一致:

現象1:輸入的輸入型別不正確。

現象2:高壓口線圈狀態輸入損壞,線圈電壓過高。

現象3:線圈電壓過低(小於ac100v)。

現象4:線圈未加滅弧器,造成主機板輸入電容損壞。

er03kmc狀態不符錯誤

er04kmy狀態不符錯誤現象1:控制系統輸出執行接觸器指令後,執行接觸器無法閉合,檢查接線是否正確,檢查接觸器是否損壞。

現象2:電梯停止執行時,控制系統斷開輸出後,執行接觸器無法快速彈開。出現該現象時會造成停車時轎廂內指令全部取消。

如反向有外呼時,換向執行,使乘客本次執行無法到達目的層。更換接觸器即可解決該問題。(一般主接觸器與執行接觸器的型號相同。

主接觸器上電後即不再動作,對彈開時間無要求,可以把主接觸器與執行接觸器對換以解決問題)。

er05kmb狀態不符錯誤

er06上限位動作而上強換1沒有動作(上單強換錯誤)

er07下限位動作而下強換1沒有動作(下單強換錯誤)

er11編碼器來的脈衝過少,或者方向錯誤現象1:控制系統給定速度後,變頻器未按給定速度運轉。可能的原因:

1、速度給定連線線接觸不良(多段速度給定訊號線)。2、變頻器設定的運轉時間過長,多段給定時,有些型號的變頻器有開閘延時執行時間設定,設定時間如大於2.5秒時易出現該保護。

3、負載過重,變頻器在過載條件下無法起動或起動過程太慢。

現象2:編碼器脈衝輸入接線接觸不良,脈衝不能正常輸入主機板。

現象3:變頻器分頻輸出損壞,不能輸入分頻脈衝。

現象4:主機板編碼器輸入口損壞,無法接收脈衝輸入。

er12干擾脈衝來得多。

er15上下強換開關同時動作

er16門聯鎖狀態不符門聯鎖繼電器線圈和觸點不一致

er18brake狀態不符錯誤①系統輸出開閘指令後抱閘接觸器1秒內未反饋訊號給主機板,或系統輸出抱閘指令後1秒內接觸器觸點未斷開。

②系統輸出開閘指令後閘臂2.5秒內無反饋,或抱閘後,閘臂開關未斷開(抱閘反饋設定為no時)

現象1:電梯起動時,發生er18故障,多是由於抱閘繼電器觸點接觸不良引起。故障時間到恢復後再次起動則無該保護。如起動出現18保護過多,建議更換繼電器。

現象2:停車時發生18故障。多是抱閘繼電器不能快速彈起,出現該情況時,請更換抱閘繼電器。

現象3:閘臂反饋不正確,開閘迴路裡有門鎖執行,抱閘繼電器的觸點,各觸點接觸不良時可能造成閘不能正常開啟。

現象4:閘臂開關安裝位置不正確,閘臂開關不能正常動作。

雙速貨梯18故障會造成溜車,同時需要調整提前開閘時間。

er19變頻器故障錯誤現象1:變頻器故障,根據故障**確定故障原因。

現象2:某些變頻器由於上電時間過長,超過了系統的上電等待時間,系統報變頻器故障,該情況可以不處理,變頻器上電完成後系統將自動恢復

現象3:如果變頻器產生過流保護,而其保護前同一時間內有er35或er02等保護,一般都是由於前面的保護立即停車造成的,系統其他保護恢復後將自動恢復。

er20速度低於設定速度的85%加加速度和減速加速度設定小於0.4,加減速斜率沒調一致.

er21變頻器無執行訊號現象1:系統輸出的方向使能訊號變頻器不能正常接收,檢查方向使能連線線是否有虛接。特別注意使能訊號線中串接的門鎖觸點是否接觸不良。

現象2:變頻器進入設定狀態,禁止執行。

現象3:變頻器輸出定義錯誤,未能正常輸出執行訊號。

現象4:變頻器產生過壓保護,請確認變頻器的制動電阻是否能正常工作,制動電阻的配置是否合適,減速曲線是否過急。

現象5:門鎖有抖動,造成變頻器的使能訊號斷開。

er22高速輸入口錯誤

er23超過額定速度的115%

er24減速後10s內沒有停下來干擾過大或者減訴距離過大

er25井道沒有學習,井道資料錯誤,或者樓層數錯誤現象1:主機板未進行井道自學習,請進行井道自學習。

現象2:錯層執行,並且執行計數的刻度超出自學習刻度。

現象3:編碼器或pg卡輸出損壞,造成輸入脈衝不正常。

現象4:主機板脈衝輸入電路損壞,脈衝輸入不正常,出現該情況時,電梯執行時的反饋速度異常,一般都是反饋的速度值比給定的大得多。該情況只能對主機板脈衝輸入口進行維修。

er26溜車超過100mm

er27井道開關錯誤移位,或者脈衝計數錯誤現象1:編碼器輸入干擾過大,解決辦法可以在編碼輸入線上加磁環,遮蔽線接好地,必須使用雙絞遮蔽線。

現象2:編碼器輸入頻率過高,請對輸入主機板的脈衝進行分頻,使主機板接收的脈衝頻率小於30khz。同時分頻後能增強輸入脈衝的抗干擾性。

現象3:井道的開關位置移動後未進行自學習,使控制系統的記錄如各開關刻度值不一致(端站、門區板的位置),請重新進行井道自學習。

現象4:門區開關動作抖動,請注意門區板插入門區感應器的深度,如深度不足,門區動作點將不對,造成計數誤差。如使用光電門區感應器,請注意不要讓井道照明燈直射感應器。

現象5:某段鋼絲繩打滑。如er14總出現在某層,請確定電梯在該層起動、停車或穩速執行時是否打滑。如鋼絲繩油汙過重,請擦洗鋼絲繩。如鋼絲繩或曳引輪磨損過大,請更換。

現象6:多段執行時,如執行曲線相應的換速距離過小,電梯停車時衝過目的層,會造成脈衝不能正常採集,造成er14故障。**大執行曲線的換速距離,使電梯正常停車,該現象將消除。

現象7:電梯執行過程中,掉電或主機板由於干擾復位(地線未連線好),系統重新上電覆位後爬行至門區產生計數器錯誤。請檢查接地情況,另外要注意所使用的開關電源容量是否足夠,如不足,請換容量大的開關電源。

er28樓層脈衝錯誤,脈衝計數錯誤,

er29門區訊號或者樓層現象1:兩個門區感應器中一個或兩個粘連,造成執行過程中門區訊號一直有效。

現象2:門區訊號輸入線與其他訊號線短接。

現象3:電梯起動後,鋼絲繩在門區原地打滑。

er30執行命令和反饋方向錯誤現象1:如主機板編碼器輸入a、b相反接時,會產生er30保護,主機板編碼器輸入a、b相對調即可。

現象2:編碼器缺相,如a或b相脈衝其中有一相無法正確輸入,產生該現象時,只有往其中一個方向執行時產生er30,而另一方向正常執行。檢查脈衝缺相的原因:

1、先確定哪缺相,去掉a相,如主機板有速度反饋,說明b相正常,a相不能正常輸入。反之,無速度反饋,則b相輸入不正常。2、檢查pg卡分頻輸出該相是否正常。

3、檢查主機板是否損壞。

現象3:電梯反向執行。電梯的實際執行方向與給定方向相反。

變頻器與電機之間缺相(一相或二相),造成變頻器無力矩輸出時向反方向滑車。造成er30保護,西威變頻器在頂層滑車時還會造成衝頂現象。

er31快車執行時有檢修開關輸入

er33執行距離超過樓層的間距,未找到上平層開關

er34執行距離超過樓層的間距,未找到下平層開關

er35執行時門聯鎖迴路斷開現象1:執行過程中,門刀與門輪衝撞把門鎖斷開。

現象2:主機板檢測門鎖訊號使用了兩路檢測,x4為觸點輸入,x23為門鎖迴路電壓檢測,如門鎖迴路電壓不夠高,標準要求是ac110v,如低於ac100v時,高壓輸入不穩定也會造成報er35的故障。

現象3:er35故障發生在頂層,曳引機為同步,同步曳引機的抱閘動作延遲時間過長時,容易造成電梯衝上極限,出現該現象時,急停故障前有35故障發生。(正常到頂層停車時,系統下閘後,使能方向會保持設定的時間,抱閘延時使電梯閘沒閉合穩時,變頻器仍有力矩輸出。

如門鎖意外斷開,門鎖觸點把變頻器使能切斷,造成滑車極限。

現象4:變頻門機由於開關門的訊號從控制櫃直接引線從隨行電纜下到轎頂。如干擾過大時會在執行過程中,門機控制器錯誤接收到開門指令,誤開門造成er35故障,出現該情況時,可以在轎頂上安裝開關門繼電器,控制櫃先在關門訊號驅動轎頂開關門繼電器,再由繼電器的觸點控制門機控制器開關門。

該方法能有效防止開關門訊號干擾造成門機誤動作。

er36關門錯誤,(關6次不到位)

er37轎廂通訊錯誤

er38後門開關門到位同時動作

er39y0與門聯鎖不一致

er40單次執行超過時間保護現象1:多段執行時變頻器爬行執行速度設定過低。

現象2:目標層門區丟失,造成電梯換速後,低速爬行時間過長。

現象3:錯號執行,無法正常換速到目的層門區,低速爬行時間過長。

現象4:段速輸出繼電器粘連,無法給定零速,爬行時間過長。

現象5:鋼絲繩打滑及轎廂卡死,造成電梯執行時間過長。

現象6:主機板執行超時時間設定過小。

er41低速換速距離大於單層距離,無法執行。現象1:模擬給定時單層執行速度過高,由次頂層向頂層執行或由次底層向底層執行時,執行間距不夠產生er41保護,請降低單層執行速度或加急減速曲線。

現象2:多段給定時,最低執行段速的換速距離過長,單層執行時目標層的距離不夠,起車後將馬上產生er41保護。解決方法是降低最低執行段速的速度值,同時減少對應的換速距離,也可使用一條更低的段速來解決。

現象3:端站自學習後重新移動了端站的安裝位置而未重新進行自學習,請重新進行自學習。

現象4:錯號運**況下,遇端站校號及刻度後,所剩餘的距離不是本曲線的換速距離,產生保護,檢查錯號原因。

現象5:執行過程中,端站訊號誤動作,產生與4相同的情況,請檢查端站的誤動作情況。

er43門開到位開關和轎門連鎖不協調

er44門關到位開關和門開到位同時動作

er45廳門連鎖和轎門連鎖不一致

er46上下限位開關同時動作

er47啟車後5秒鐘沒有離開門區

er48上限位動作,向上不能啟車

er49下限位動作,向下不能啟車

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